Testování a evaluationEdit
Tony LeVier představuje na XF-104. Poznámka: wingtip tanky
První flightsEdit
první XF-104 (Lockheed 083-1001, s/n 53-7786) byl transportován na Edwards AFB uprostřed vysoké utajení v noci z 24-25. února, kde Lockheed zkušební pilot Tony LeVier bylo udělat počáteční testování., Dne 28.února 1954 provedl XF-104 plánovaný skok asi pět stop od země během vysokorychlostního taxi, ale jeho první oficiální let se uskutečnil 4. března. Během tohoto letu se podvozek nezatáhl a LeVier přistál po nízkorychlostním letu asi 20 minut. Úpravy a další lety zjistily, že problémem byl nízký tlak v hydraulickém systému. Špatné počasí stále XF-104 na zemi až do 26. Března, kdy další lety byly prováděny s podvozkem navíjecí normálně.,
druhý prototyp (Lockheed 083-1002, s/n 53-7787), vybavený přídavným spalováním J65 od začátku, poprvé odletěl 5.října. Vzhledem k tomu, že se mělo jednat o zkušební lůžko výzbroje, bylo vybaveno 20 mm (.79 v) M61 Vulcan cannon a byl vybaven systémem řízení palby AN / ASG-14t-1. XF-104 #2 dosáhl maximální rychlosti Mach 1.79 na 60,000 Stop (18,000 m) na 25 březen 1955, pilotoval Lockheed zkušební pilot J. Ray Goudey. To byla nejvyšší rychlost dosažená XF-104.,
PerformanceEdit
XF-104 #1 byl podzvukový v úrovni letu, kdy poháněn non-spalovací J65, ale Mach 1 mohl být snadno překročena v mírném sestupu. V červenci 1954 byl J65-B-3 nahrazen turbojetem J65-W-7. S tímto nainstalovaným motorem byl výkon XF-104 výrazně vylepšen. Maximální rychlost hladiny byla Mach 1.49 na 41,000 ft (12,000 m), a nadmořská výška 55,000 ft (17,000 m) by mohla být dosažena při stoupání zoomu, zatímco Mach 1.6 mohl být dosažen při ponoru. První XF-104 byl přijat USAF v listopadu 1955.,
M61 Vulcan
Střílet testsEdit
Počáteční vzdušné palebné testy s Vulcan dělo na druhé letadel byly úspěšné, ale na 17. prosince, došlo k výbuchu během střelby praskla a motor J65 utrpěl vážné kompresor stánky. Tony LeVier okamžitě vypnul motor a klouzal zpět, aby úspěšně přistál na Rogersově suchém jezeře., Vyšetřování později ukázalo, že jeden 20 mm kanón kola explodovala v závěru, foukání šroub na zadní části pistole a prostřednictvím struktury do přední části trupu palivové články. Tryskové palivo narazilo do prostoru pro zbraně a uniklo z těsnění dveří prostoru a do levého přívodu vzduchu motoru. Motor okamžitě zaplavil palivem, což způsobilo zastavení kompresoru.
CrashesEdit
XF-104 53-7786 byl zničen při havárii dne 11. července 1957, kdy se vyvíjel nekontrolovatelné fin chvění při letu chase pro F-104A letové zkoušky., Celá ocasní skupina byla vytržena z draku letadla a zkušební pilot Lockheed Bill Park byl nucen vysunout. Fin flutter byl známý problém a letadlo bylo omezeno na rychlosti nejvýše Mach 0.95 v době nehody. Tony LeVier se pokusil mají letadla odstraněn z stav letu a umístěn v muzeu, argumentovat, že jeho výkon nebyl vhodný pro chase povinností.
XF-104 53-7787 byl ztracen dne 14. dubna 1955 po hromadí více než 1 000 letových hodin, kdy zkušební pilot Herman Losos byl nucen se katapultovat během zbraň střílející studiích na 50 000 ft (15 000 m)., Zbraň během zkušební střelby selhala a začaly se vytvářet silné vibrace, které uvolnily ejekční poklop pod kokpitem. Tlak v kabině byl ztracen s lososovým tlakovým oblekem, který se nafoukl a zakryl si obličej, aby nemohl vidět. Připomíná LeVier je otřesný zkušenosti s vybuchující dělo shell předchozí. prosince, Losos věřil, že to samé se mu stalo, a že on neměl jinou možnost, než se katapultovat. Později zjistil, že mohl zachránit 53-7787 tím, že ho přivedl do nižší nadmořské výšky a čekal, až se jeho tlakový oblek vypustí., Se ztrátou výzbroj testbed, Lockheed inženýři byli nuceni najít alternativu, a výzbroj studiích pokračoval na modifikované Lockheed F-94C Starfire. Dva XF – 104S nashromáždili přibližně 2500 letových hodin.
Testování conclusionsEdit
Letové zkoušky ukázaly, že výkonnost odhady byly přesné a to i při montáži s nízkými poháněl motor J65, XF-104 letěl rychleji než jiné. Století Řada bojovníků vyvíjí v čase., Strop XF-104 na 60,000 ft (18,000 m) byl 7,000 ft (2,100 m) vyšší, než se předpokládalo, a překročil odhadovanou rychlost a tažné údaje o dvou až třech procentech. Bylo však poznamenáno, že nízký tah motoru J65 neumožnil realizaci plného výkonového potenciálu typu.
XF-104 s/n 53-7786 s prvních modelů F-100, F-101, F-102 a F-105
několik drobných problémů objevily, ale byly snadno opraveny., Bylo zjištěno, že klapka XF-104 je neúčinná a kormidlo se pozitivně nezaměřovalo; tyto problémy byly opraveny revizí řídicího systému kormidla. Bez kormidla neposkytla přiměřené směrové řízení při vysoké rychlosti vzduchu, což problém byl vyřešen pomocí hydraulického výkonu na všechny následující verze F-104; a některé byly vyjádřeny obavy ohledně špatné podzvukových ovladatelnost ve vyšších nadmořských výškách.
během pozdějšího rozhovoru byla Kelly Johnsonová požádána o svůj názor na letadlo. „Přišlo to na mé návrhy? Pokud jde o výkon, Ano., Pokud jde o motor, prošli jsme mnoha problémům s motorem, ne s J65s ale s J79s.“ Pro jeho roli v navrhování F-104 draku, Johnson byl společně udělen Collier Trophy v roce 1958, sdílení čest s General Electric (motor) a US Air Force (letecké Záznamy).
Leave a Reply